2205雙相不銹鋼無縫管麻面缺陷的產生原因及控制措施
浙江至德鋼業有限公司針對2205雙相不銹鋼無縫管生產過程中出現麻面缺陷的疑難問題,從生產設備配置和工藝特點方面進行了系統分析,提出:2205雙相不銹鋼屬于普通雙相鋼種,當環形爐加熱至1250℃以上,金屬基體和外層氧化鐵皮中間將產生層狀的Fe2SiO4,該氧化鐵皮粘結力較強,很難在常規高壓水除磷過程中去除干凈,導致后續形成麻面。通過將環形爐溫度控制在1230±10℃,生產節奏執行P91牌號,以及提高連軋前高壓水除磷壓力至130 kN,可以有效控制麻面缺陷。
2205雙相不銹鋼無縫管是當前應用最普遍的兩種雙相鋼無縫管。華菱集團衡陽鋼管有限公司是我國規模較大、品種齊全的無縫管生產基地,為我國華中、華南地區提供了大量的優質無縫管材;然而,在實際生產過程中,2205雙相不銹鋼無縫管表面經常出現麻面,導致后續外委修磨,不僅影響了生產進度,還增加了制造成本,在顧客的后期加工和使用過程容易產生進一步銹蝕,影響后續防銹和鋼管使用壽命,也影響了顧客對我司鋼管表面質量的良好印象。因此,對2205雙相不銹鋼無縫管麻面缺陷進行分析、探究和預防就顯得十分重要。本文通過分析2205雙相不銹鋼無縫管麻面缺陷的產生原因,從生產線的設備配置和工藝特點方面進行討論,總結出麻面缺陷的關鍵控制技術,有效解決了此類缺陷,為無縫管生產中類似問題的解決提供了參考。
一、生產工藝介紹及熱軋過程參數信息采集
2205雙相不銹鋼無縫管主要有兩種生產工藝流程:
1. 進步進爐工藝:坯料定尺鋸切→環形爐加熱→穿孔(毛管)→高壓水除鱗→連軋(荒管)→步進爐加熱→高壓水除鱗→定徑(光管)→大冷床冷卻。
2. 不進步進爐工藝(旁通工藝):坯料定尺鋸切→環形爐加熱→穿孔(毛管)→高壓水除鱗→連軋(荒管)→高壓水除鱗→定徑(光管)→大冷床冷卻。
浙江至德鋼業有限公司通過對2205雙相不銹鋼無縫管鋼號相關工藝參數分析,使用坯料直徑為330mm,連軋前高壓水壓力為110MPa,定徑前高壓水壓力為180MPa,針對鋼管表面麻面問題嚴重的規格進行數據收集和取樣分析。具體數據如表所示。
二、麻面缺陷的宏觀分析
浙江至德鋼業有限公司通過對中檢大冷床上的產品進行觀察,發現4號坯料的麻面非常嚴重(粉筆內為麻面嚴重區域),如圖所示,有如下幾個特征:a. 麻面嚴重位置主要分布在4條孔側位置,且2、4孔頂和1、3、5孔頂位置基本無麻面;b. 左側、右側0~1.0 m位置,四個象限的麻面均較嚴重,無規律;c. 用手觸摸麻面,手感為凹凸不平。麻面嚴重處鋼管外表為凹陷狀;無麻面的鋼管外表光滑,有定徑機軋輥留下的痕跡,如圖所示。
中檢大冷床上觀察到7號坯料的麻面如圖所示,看上去很輕微,有如下幾個特征:a. 手感光滑,無凹凸不平感;b. 孔側位置存在顏色差別,有灰色氧化皮+紅色氧化皮兩種顏色;c. 孔頂位置基本無顏色差別,均為紅色氧化皮;d. 認為孔側位置的灰色氧化皮為定徑過程壓平所致。
三、麻面缺陷的微觀分析
至德鋼業技術人員對2205雙相不銹鋼無縫管樣品取樣進行金相和掃描電鏡分析,結果表明:a. 樣品表面存在殘留的氧化鐵皮,氧化鐵皮厚度約0.08~0.1 mm,分為兩層,如圖所示;b. 內層氧化鐵皮厚度約0.02 mm,較為致密,能譜確定成分為Fe2SiO4;c. 外層氧化鐵皮厚度約0.06 mm,較為疏松,能譜確定成分為氧化鐵。
四、討論與分析
浙江至德鋼業有限公司針對2205雙相不銹鋼無縫管麻面問題進行了系列實驗,340mm外徑的管體的定徑量較小導致表面形成凹凸不平的麻面。而299mm外徑的管體定徑量較大導致外表形成光滑的灰色氧化皮層,但如后續進行調質處理,仍然存在出現麻面的隱患。
綜合宏觀、微觀分析結果認為2205雙相不銹鋼無縫管屬于硬度較高的鋼種,連軋前高壓水除磷時,氧化鐵皮的剝離性較差,導致氧化鐵皮殘留形成麻面。
查閱相關文獻認為,當硅含量在0.2%以上的鋼在加熱至1250℃以上,金屬基體和外層氧化鐵皮中間將產生層狀的Fe2SiO4,表內能譜分析表明本次內層殘留的Fe2SiO4厚度約20μm左右,外層氧化鐵約60μm。該文獻認為在進行高壓水除磷時,界面溫度低于1170℃時,Fe2SiO4呈固態,因此外層氧化鐵皮與基體的附著力加強,更難去除。連軋除磷時界面溫度很少能達到1170℃,因此含硅量高的鋼高溫時剝離性均較差,容易殘留氧化鐵皮。27SiMn鋼種含Si量高達1.25~1.4%,因此很容易因為除磷不盡而出現麻面。
目前提高連軋前高壓水除磷前溫度至1170℃以上難度較大,而2205雙相不銹鋼無縫管坯料在1100~1300℃之間熱塑性隨著溫度的升高呈下降的趨勢。如果環形爐溫度升高,2205雙相不銹鋼無縫管系列產品壁厚控制效果難以達標。因此我們選擇降低環形爐加熱的均熱段溫度至1230±10℃,生產節奏執行雙相鋼牌號,得到如表的對比數據:
通過對比數據我們可以得出結論,降低環形爐坯料加熱的最高溫度而延長坯料的保溫時間,對2205雙相不銹鋼無縫管的尺寸沒有太大影響。后續對比2205雙相不銹鋼無縫管加熱工藝變更提高連軋前高壓水除磷壓力至130 kN的和未變更的進行對比跟蹤,主要記錄了工藝參數、表面狀況及軋制力情況,如表得出數據為:
根據已有結論及大生產數據的對比分析,進行了雙相不銹鋼無縫管生產工藝參數的調整優化:將環形爐均熱段溫度控制在1230±10℃,生產節奏執行2205牌號,提高連軋前高壓水除磷壓力至130 kN。對2205雙相不銹鋼無縫管生產的軋制力及尺寸情況,沒有明顯影響但可以有效抑制生產過程中的麻面問題。
a. 1260/1300℃環形爐溫度,管體表面有麻面,不同規格麻面程度不同;麻面程度和坯料直徑有一定的關系,∮330≥∮280≥∮250,這是和我們環形爐加熱制度有關,坯徑越大,加熱溫度越高,加熱時間也越長,在環形爐內形成的硅酸鹽氧化皮越厚,因此后續高壓水除磷越難去除。
b. 1220/1240℃環形爐+旁通工藝后,管體表面均無麻面,∮330、∮280及∮250坯料均未發現麻面。這和前期分析報告指出當環形爐加熱溫度低于1250℃,就無硅酸鹽氧化皮形成,能有效的抑制麻面的形成,實際情況和分析結論吻合。
c. 1220/1240℃環形爐+步進爐工藝對外徑的影響較小,正常情況下,不會形成麻面,但是如果由于故障等原因延遲步進爐時間會造成麻面。
d. 不同規格軋制力對比可知,降低環形爐加熱溫度至1230℃并未對軋制力存在增高的影響。
e. 不同規格尺寸對比可知,降低環形爐加熱溫度至1230℃并未對尺寸存在惡化的影響。
五、結論
通過將環形爐均熱段溫度控制1230±10℃,生產2205雙相不銹鋼無縫管,提高連軋前高壓水除磷壓力至130 kN,可以有效抑制不銹鋼無縫管生產過程中的麻面問題。
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